新舊水處理工藝介紹 目前,油田污水處理中,多數(shù)采用“三防”藥劑來處理,即通過加入緩蝕劑、阻垢劑、絮凝劑等藥劑,控制污水的腐蝕、結垢、降低懸浮固體的量;這種方法已不適應油田開發(fā)后期對注水的要求。經這種方法處理后的污水水質達不到注水水質標準,嚴重影響到油田注水工作的開展。
新的水處理技術采用向污水中加入復合堿、混凝劑等藥劑,提高污水的pH值到8.0~8.5,同時產生沉淀,利用沉淀的捕集作用,除去污水中的乳化油、懸浮物,降低污水的腐蝕性和結垢性,使污水中各項指標達到油田注水水質標準。
2 污水來源和水性
采出液中隨原油一同被采出的污水,即采油污水,處理前后水質主要指標對比見表1[2]。
分析項目 | 含油/(mg·L-1) | SS/(mg·L-1) | 腐蝕率/(mg·L-1) | 總礦化率/(mg·L-1) | pH |
處理前 | 61.1~110 | 79~98 | 0.988~1.388 | 4.2×104~8.1×104 | 6.5 |
處理后 | ≤8 | ≤3.0 | ≤0.076 | 4.2×104~8.1×104 | 8.5 |
注:設計處理水量為6000m3/d
3 污水處理工藝流程
污水處理工藝流程如圖1所示,從油區(qū)分離出的污水利用自身壓頭進入2座200m3緩沖接收罐,除油后自流進入混合反應器,在反應器中完成各種水處理藥劑的投加,然后進入2座700m3沉降罐,沉降分離出污水中的油和懸浮物,污水中的污泥沉淀后從沉降罐底部通過特制的排泥裝置排放到污泥池中,上部澄清水進入2座100m3緩沖罐,然后通過提升泵加壓進入過濾器過濾,濾后水進入注水罐外輸回注地下,污泥池中的污泥由污泥脫水設備處理為含水55%左右的泥餅外運。
4 主要處理構筑物和設備 ?、俪两倒蓿含F(xiàn)有沉降罐為700m3,保留原有筒體,內部構件按新工藝要求改造為逆向流沉降系統(tǒng),規(guī)格為φ11500mm×7180mm,出水口高度5900mm,有效容積為540m3,沉降時間為4.3h,上部設有收油槽,下部有排泥管和沖泥管。
?、诨旌戏磻鳎夯旌戏磻鳛殇撝迫萜鳎?000mm×7100mm,各種水處理藥劑加入其中,利用水力作用的原理完成混合攪拌,使反應進行完全,有效容積15m3,反應時間3.6min。
?、奂铀幯b置:根據(jù)工藝要求加入4種化學藥劑,加藥系統(tǒng)按照加藥量進行配套,選擇耐磨加藥泵進行加藥,便于準確控制加藥量。
?、苓^濾器:為保證污水水質,在沉降罐后采用雙濾料全自動過濾器。規(guī)格為GLWA100/0.6(φ3000×4250),處理水量為270m3/h,濾料為無煙煤、石英砂,按不同粒徑和級配比從下到上依次填裝,濾料反沖洗高度為0.80m,反沖洗時間為8h一次。
?、菸勰喑兀何勰酀饪s池1座,鋼混結構,有效容積420m3,設置PNT-5000型刮泥機2臺,污水回收泵1臺,Q=50m3/h。
?、尬勰嗝撍畽C:選用自動廂式壓濾機XAZ100/1080-U-0.8型2臺,配套耐莫污泥泵2臺,Q=25m3/h,P=0.8MPa。
?、咦詣蛹铀幙刂葡到y(tǒng)
為保證加藥連續(xù)準確進行,防止水量波動起伏時加藥量不準而引起水質的變化,對4種藥劑加量,通過測定來水的總流量,輸入計算機,由專用控制軟件對加藥泵進行控制,保證加藥的準確性。
5 主要技術經濟指標
工程總投資:770萬元(其中儀器20萬元),裝機容量142.1kw,常用功率30~67kW,污水處理藥劑成本0.71~0.79元/m3。
6 運行效果
該改造工程于2001年元月底投入運行,水質一次達到要求,各項指標均達到技術要求,監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2,改造前污水處理藥劑成本1.05元/m3,但水質不能達到標準,改造后藥劑成本降到0.71~0.79元/m3,水質全面達到標準,降低了生產成本,為油田的穩(wěn)油控水起到積極作用。
分析項目 | 來水 | 沉降罐出口 | 過濾罐出口 |
含油/(mg·L-1) | 108.1 | 2 | 1 |
SS/(mg·L-1) | 125 | 4.2 | 2 |
pH | 6.5 | 8.4 | 8.3 |
平均腐蝕率/(mm·a-1) | 0.875 | | 0.054 |